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2019年1月开启了车间“寻宝计划”活动,每个车间每周组织3名管理人员相互到各车间现场沟通学习,通过人、机、物、法、环方面,边
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改善无止境

——车间开启“寻宝计划”活动

2019/7/16

2019年1月开启了车间“寻宝计划”活动,每个车间每周组织3名管理人员相互到各车间现场沟通学习,通过人、机、物、法、环方面,边走动边观察现场生产是否有改善的地方;利用IE七大手法分析,针对生产的疑难杂症,联合IE工程师、IQC工程师、设备工程师等一起讨论改善。下面分享举例了一些改善的成果:

1. 改善前:H产品音响组装:装主板入箱体组夹具由于该夹具使用手柄拉动保压,员工需要双手同时作业,浪费动作2S。改善后:对该夹具进行改造,使用气压的方式进行保压推板,节省拉动手柄动作2S。

2. 改善前:投前壳/检外观1人,放wifi、蓝牙按键1人,贴密封棉1人,共需三人操作。 改善后: 投前壳/检外观/放WiFi按键1人,放蓝牙按键/贴密封棉1人,合并后可节省1人。

3. 改善前:安全库存物料存放在地台板,种类混乱,需要使用时寻找麻烦,影响现场5S。改善后:制作一台精益车放入物料区,用物料框把不同物料按类别放置在车上,并做好标识。

4. 改善前:按键硅胶骨位偏少,需增加一人加工贴片;改善后:按键硅胶骨位改大,取消该动作,加工IO盖贴片动作合并至加工挂钩岗,节省1人;

5. 改善前:锁后导光板和支架,插线岗位员工在操作过程中因身高差异,在操作过程中对于个子比较高的员工操作时需要弯腰操作,极易造成操作疲劳。改善后:在该岗位加一个升降架,可手动调节工作台高低,这样员工在操作时就容易操作。

6. 改善前:N产品在压牛角岗位在原来操作过程中将脚踏板放在侧标,新员工在操作过程中容易压到手,有安全隐患。改善后:现改为将脚踏板放在设备的后面,这样既不影响操作,又不容易压到手。

7. 改善前:小牛打胶装压网罩岗位原来使用手动打胶,打胶时会出现打胶量不稳定,经常出现溢胶,造成外观不良。改善后:建议采用自动化设备自动打胶,减少员工的操作动作,提高的产线的生产效率,保证了产品质量。

我们通过这次活动改善方面:从物料改善、现场5S、人员管理、设备管理、作业手法等方面改善,达到安全管理、效率提升、规范人员管理、优化瓶顶岗位提升平衡率、优化岗位操作降低员工疲劳度、优化合拼岗位节省人员,推动半自动或全自动化设备投入等目的,也是为了车间之间相互学习各车间的优点。改善从小处抓起,从身边做起;我们的口号:改善无止境,我们在前进!

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