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持续改善,是公司社会责任方针中重要的一条!改善的根本是全员参与,既有不断改善的思想,也有持续创新精神,以改善求生存,以创
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在改善中成长 在改善中收获

作者 SMT车间
2020/10/15

持续改善,是公司社会责任方针中重要的一条!改善的根本是全员参与,既有不断改善的思想,也有持续创新精神,以改善求生存,以创新求发展,这样我们才会越来越好。在我们SMT团队中,车间主管也是一再要求两点必须做到精益求精;这也是做生产的中心点,一是品质,二是效率。所以,做生产更需要不断改善,不断创新以求达成目标。

提到品质改善,车间有这样的一个改善案例:某客户产品上所使用的一款QFN材料,印刷贴装过炉后短路不良较高。原因为QFN是一种无引脚封装,焊盘尺寸小、体积小呈正方形或矩形,封装底部中央位置有一个大面积裸露的焊盘,具有导热的作用。目前钢网开孔针对类似的物料,底部开孔多数为“田”字孔开模,这样便于锡膏印刷。生产此款产品时,印刷过炉后引脚短路不良高达4%,因材料特质不同,单依照AOI设备检测,人工目视很难检查出短路问题,需要使用X-RAY设备检查,比较耗时耗力,且不良品的维修工序也比较繁琐。

针对以上问题,生产及设备与工艺小组会议讨论,如何改善现状?是否可以更改印刷机刮刀压力降低锡膏厚度?是否可以更改钢网图形改善焊盘接触点?经过讨论;认为后者更符合作业要求,会议上讨论了几种几何图形,为了减少锡膏与孔壁之间的摩擦力,便于脱模,进一步改善锡膏的释放效果。最后确定“彡”字孔有利于锡膏的印刷成型,帮助锡膏的沉积,将锡膏准确的印刷到QFN所裸露的焊盘位置上。

由工艺组立即申请开设新钢网,将QFN接地焊盘开孔,由“田”字孔改成斜条孔“彡”,增加其过炉时的稳定性及接地焊盘散热。更改后的新钢网经过验证,不良率由原来的4%降到0.01%,效果明显。此次改善有三点收益,其一;节省了X-RAY检查时间,其二;节省了原不良品维修时间,其三;提升产品质量降低不良率,后续新产品可以参考这种开孔方式。

在改善中成长,在改善中收获。对于改善,我们依然会持续,在改善的道路上也希望可以相互借鉴,一起努力,共同打造一个高品质,高效率的作业环境。

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