改善是打破现状、创造变化、提高实力,将目标放在较现状水准高的地方,拟定达成计划并执行。简单来说就是以“手段选择”或“方法变更”的方法追求更快、更好、更简洁的目标。在塑胶部,有一群小伙伴不仅对工作兢兢业业,还会不断持续改善、精益求精。例如在F5这个产品中,通过对涂硅油、打胶、压按键、激光打孔等岗位的不断改善,保证了产品质量和提高了生产效率。
F5改善前的涂硅油岗位需要人工手涂硅油,手工操作此岗位需要2人才能达到一天的产量要求。工艺员提出使用移印机代替人工手涂的想法,只要把网框放入夹具,设备会自动刷硅油。一开始的夹具是实心的,整个网框必须要刚好放入夹具,员工并不好操作导致节拍慢。经过研究,把实心夹具改为空心夹具后,不仅方便员工操作使效率提升了3倍,并且只需要一人操作而节省一人。速度是上来了,可是因为定位夹具精度不够,影响了印刷硅油效果。在通过调整移印胶头和加深移印钢板的槽深度后,确保了产品能够达到按键筋位硅油印刷均匀的要求。
在打胶岗位会出现因为胶量小导致轨迹少的不良。只需要把网布宽度扩宽一毫米,再把胶瓶瓶口加大就可以避免不良,每个打胶用时也从28秒降到16秒。
工作中,网罩组(包网段)套按键、压按键岗位操作步骤为:先检查按键规格是否正确,无脚断、刮花、喷涂不良后按顺序插入网框按键孔后,将网框放在热压夹具上,双手启动“双联开关”,完成后外观检查按键顺序正确、平整、牢固无松动。质量要求按键合格并插入位置正确后,按键脚柱要烫压平整,不能有虚位和松动。此岗位使用的压按键夹具为铁质夹具,在热压温度为230±20℃时,热压时间1.5~3.5秒的情况下,会造成按键脚柱的拉丝和不平整。
为改善这个问题点,需要在每次热压前在夹具上方贴一层高温胶布进行隔离,员工操作频繁且每天约耗费60元的高温胶布成本。经过了解到用聚四氟乙烯(铁氟龙)这种材料有耐高温、几乎不溶于所有溶剂的特点,可以将这种材料镀在夹具的热压模块上,经过试用后发现它既符合热压230℃的要求,又不会造成脚柱的拉丝不良。但为了增加模块的使用寿命,需在模块上喷上表板蜡,每15分钟喷一次,不仅可以达到与高温胶布同样的作用,而且比使用防高温胶布成本比更低又方便员工操作。热压按键模块镀铁氟龙使用时间过长时铁氟龙涂层脱落,每周需更换一次按键模块,更换时需整个热压模块拆下来再调机共需要一个小时,通过把热压按键模块顶部切割下来做成独立的模块,再用两颗螺丝固定,每次需要更换按键模块时,只需15分钟就可以通过拧开两颗螺丝完成更换和调机,节省了45分钟/次。
在激光打孔岗位,操作要求只要把网框放在夹具上,按下启动开关设备就会开始激光打孔了,结束后检查打孔位置及效果合格即可。然而激光打孔机内只有一个夹具,每个网框打孔结束取下后再放入下一个,导致生产节拍为8秒,通过在里面多安装一个夹具,重新调整激光打孔路线,让两个夹具可以轮流运作,生产节拍提高为11秒/2个,提高了生产效率。