2020年5月,制造部门开启了车间快速改善活动,组织了由生产经理为组长,车间主管、质管部主管、工艺部主管、质管部工程师为组员(由于疫情影响需要控制人数,系统制造部分为两组进行,生产一部和生产二部各一组进行),每两周进行一次去车间现场观察改善活动。我们的改善重点是新产品量产爬坡的产线、做长单机种的产品以及产线。通过人、机、物、法、环方面,边走动边观察现场生产是否有改善的地方。利用IE七大手法分析,针对生产的疑难杂症,着眼八大浪费,联合IE工程师、IQC工程师、工艺工程师、设备工程师等一起讨论改善。
本次主要去了J12W和J22E车间,总计提出了26条建议,预计节省人员16人。以下举例一下关于车间现场快速改善的成果:
1.改善前:J12W车间L客户K产品功能测试3人测试,1人3台测试夹具,经过人机法分析,人员还有空闲的空间,没有达到人机平衡;改善后:经过打节拍评估,调整为1人4台测试夹具,节省1人,达到人机平衡。
2.改善前:J12W车间BDS产品咪板SPL测试4人,1人1台夹具,经过人机法分析,人员还有空闲的空间,没有达到人机平衡;改善后:经过打节拍评估,调整为1人2台测试夹具,节省2人,达到人机平衡。
3.改善前:J12W车间PG产品PCBA板执锡段需要焊接耳机插座1个,电位器11个,带灯开关5个,共68个引脚需要3人焊接,效率慢用人多,严重影响产品生产效率;改善后:建议增加防焊夹具(已有,需要再次更改试验),改为二次过炉,经过与波峰焊工程师、工艺工程师一起多次试验验证,初步试验已经成功,待防焊夹具的制作完成。
4.改善前:J12W车间PG产品PCB板分板没有使用分板夹具,手工工具分板,用时25S左右(现分板夹具不合适使用),并增加作业员的疲劳度;改善后:已在制作专用分板夹具,待夹具的制作完成。
5.改善前:J22E车间NTT产品复位动作是通过手工复位,时间慢,期间人员处于等待状态;改善后:增加夹具或修改夹具增加按复位动作,将工站号19移到21合并,节省1人。
6.改善前:J22E车间NTT产品工站号7和工站号8,一人负责封顶部,一人负责封底部,需要2人操作,节拍不平衡;改善后:折彩盒装提手与封物流盒下段合并为1人操作,节省1人。
7.改善前:BDS产品自动封箱机转角处,封完一个箱,需要员工移步到封箱机另一端拿取箱,动作过多,一天需来回跑动上千次,增加员工的疲劳度;改善后:增加一节滚筒线体,可以放三个箱以上,降低员工的疲劳度。
这次活动,结合CIP活动、QCC活动、产品爬坡等,进行了很多改善:从物料改善、现场5S、人员管理、设备管理、作业手法等方面改善,达到安全管理、效率提升、规范人员管理、优化瓶顶岗位提升平衡率、优化岗位操作降低员工疲劳度、优化合拼岗位节省人员,也是为了车间之间相互学习各车间的优点。改善从小处抓起,从身边做起。改善无止境,我们在前进!