国光电器电子报

2019年10月31星期四
2019年第20期(总第700期)

国光电器经营管理 优质、高效、低耗——注塑车间的持续改善 浅谈静电扬声器及静电耳机 双十一,不应该仅仅是购物节 基于提高生产效率的D38自动轨道机改造 学习预防诈骗知识 保护个人财产安全

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优质、高效、低耗——注塑车间的持续改善

□ 作者 塑胶部 何家茵

注塑车间每天存在很多的变数,例如模具、设备、人员、计划等都充满了不可预见性。这就要求我们要不断地“自我完善,持续改进”来应万变。

2019年1月至今,注塑车间以“优质、高效、低耗”为奋斗目标,号召全员参与,上下一心不断地加强改善力度,重点放在设备运行质量、节本增效、环境优化、提高素质等内容。

在车间管理上,我们时常宣导和鼓励员工多思考,激励他们为车间提出建设性意见,让他们在其岗位上发挥力量和智慧。截止十月份止,本年度注塑车间员工合理化建意适时提交,并已采用共计57条,其中技术、工艺类51条,安全、环境类6条。这些建议都在实施后产生效益明显,发挥了改善作业环境,减轻劳动强度,降低生产成本等作用,让员工切身享受到改善带来的实质性的好处。

三、节本增效持续改善

1、年初和年中两次产品单价调整,下调约4%,9月节约人工费用8.2万元。

2、增强员工对模具的保养意识。针对一些老旧模具由于结构设计、加工不合理,19年分别对一百多套模具进行了改善,例如模具编号为:ZDX3414,此模具从2017年移回来生产,模具产品是1出8个,一直生产,4月份生产中,模具的钢材磨损严重,出现了很多批锋,使加工难度大,1人每天只能加工2500PCS合格产品,无法满足生产交货,如开新模时间大约12天,费用在9千元左右,时间长且费用贵。经过车间与技术组人员评估比较后,决定重做原模芯,更换后产量提高:从原来的2500PCS,提高至16000PCS,产量多了13500PCS。 更换缩短时间:重做模芯比新做模芯少用了8天时间。

四、人员素质持续提升

1、每月制定员工培训计划,对各岗位实行针对性培训,比如全员参与5's培训,班长/领班学习生产现场综合管理……。让受训人员充分意识到这些培训所能带来的益处。

2、车间坚持上落班开班会制度,早晚班会便于对员工进行管理、引导和教育。让注塑班长切实认识到班会的作用,提高班会的实效性,发挥班会作用。

3、加强落实班长每日简化考核制度。实行日考评、周反馈、月评比的考评办法。明确班长岗位责任制,实行考核评分与工资挂钩。

车间的突发事情难预料,只要我注塑车间持续改善,保证员工培训效果、完善班长日考核制度、明确岗位职责、严控品质;只要我注塑车间上下一心,共同管理、共同配合、共同建设,组合成一个优秀的团队,就能战胜一切困难。

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