国光电器电子报

2020年5月18星期一
2020年第6期(总第710期)

国光电器经营管理 改善无止境——人机法的生产现场应用分析 表彰集团五四优秀青年员工 唐建华 陈嘉淮 谢利斯 黄文清

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改善无止境——人机法的生产现场应用分析

□ 作者 系统制造部 容庭金

人机法,又称为人机操作分析:通过对人不设备联合进行的作业进行详细研究,使人、产品、设备三者能科学的组合,合理的排布,达到提高人员效率,提升设备稼动率,减少工时浪费,降低劳动强度的目的。

人机法的目的与作用:发掘空闲与等待时间、使工作平衡、减少节拍时间、获得最大的机器利用率、安排适当的人员与机器、决定最合适的方法;以图表的方式,记录操作人员与一部机器或多部机器之操作关系,并借此记录来做迕一步之分析与改善。人机操作图的组成:表头、图表、统计;分析对象包括:一人操作一台或多台机器的作业;数人操作一台机器或多台机器的作业,也称联合操作。

通过分析可以得出:人的工作时间以及机器的工作时间所占之比例有多少;一个人最多可操作几部机器或几个人操作一部机台;如果机器加工时间远大于人的时间,可以试行一人多机。

案列分享:H客户C4产品功能测试的IE人机法应用分析改善:改善前:一对一的人机操作,10人操作;1人操作一台机器的利用率是:一人捡、取、放板用时6秒占比总时间20%,机器工作时间24秒占比总时间80%,人有80%的空余时间,空闲24S;所以我们用5why进行案列分析:

问题:人员的空闲时间太多,利用率仅为20%。采用5W1H提问技术和ECRS原則迕行分析改进。

问:为什么人员的空闲时间占总时间的比例如此高?

答:产品测试时间太长。

问:有无改进的可能?

答:有。

问:怎么改进?

答: 1.进行原先1人1机改为为1人多机操作;2.再人员训练,提高拿取放产品的速度。

改善第一步:一对二的人机操作,5人操作,节省5人;一人捡、取、放板用时12秒占比总时间40%,机器工作时间24秒占比总时间80%,人有60%的空余时间,空闲18S。

改善第二步:皮带拉生产,增加一个精益架摆放夹具仪器,可实现一对三的人机操作,4人操作,节省6人;一人捡、取、放板用时18秒占比总时间60%,机器工作时间24秒占比总时间80%,人有40%的空余时间,空闲12S。

改善第三步:再增加一个精益架摆放夹具仪器,可实现一对四的人机操作,3人操作,节省7人;一人捡、取、放板用时24秒占比总时间80%,机器工作时间24秒占比总时间80%,人有20%的空余时间,空闲6S。

通过了人、产品、设备三者的人机操作分析,发现人的等待时间占比80%,机器工作时间占比80%,导致人机工作不平衡;分析到机器自动化测试流程难以优化,通过1人操作多台机器来平衡,最终人80%,机80%,人机有20%的空余时间,达到了人机平衡,从10人操作,实现3人操作,节省7人。通过这人机法分析,可以推广到其它已经实施自动化测试的机种产品,例如:H客户X2产品和F系列产品,L客户L产品等等,实现节省人工成本。

我们需要明确分析改善的步骤:进行预备调查——对一个周期作业分析——测算各步骤的时间——制作人机分析图——整理分析结果——制定改善方案,找到分析改善着眼点。

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制作单位:《国光电器》编辑部